1. 引言
近年来,随着中国不断增长的经济实力,建筑物的开发也由高层开始向地下发展,能源开发等部门对地下深层结构的需要也不断增长,因此地下空间开发规模迅速加大。而各建筑规范对地下结构抗浮设计的要求较模糊,多数要求根据工程经验来确定一定的折减比例,而浮力对结构稳定及安全性有重要的影响,这样便容易造成工程施工的混乱。许多学者通过理论分析、室内测试和现场测量得出了不一样的结论。黄志伦等人认为在砂土类土质中,水的浮力即为静水压力 [1] ;而张在明等通过研究发现无黏性土及黏性土中的浮力都要按相应的比例进行折减 [2] 。除此之外,由于不同的土层条件,各地区的折减情况也不尽相同。而现有的一些地下抗浮的研究中,如唐春华有针对砂土孔隙率及砂土与黏土的对比等 [3] - [7] 。但目前并未有针对地下结构在不同埋深情况下浮力变化规律的研究,针对以上情况,作者制作了一套研究在不同埋深情况下,测量底部抗浮力变化的模型,为相关研究提供一定的参考。
2. 试验设计
2.1. 模型设计
在实际中,由于含水土壤的复杂性以及地下结构所处环境的不同,影响结构浮力的影响很多,尤其是侧壁摩擦力会对实验产生较大的影响,因此本试验利用有效的结构设计来消除了侧壁摩擦力的影响,重点分析结构底部受力,针对埋深不同以及水位变化来进行研究,并尽可能简化和明确其他条件和因素的影响。
本试验模型如图1所示,内、外缸均由钢化玻璃制成,外缸:长宽高为600*600*800 mm;内缸:长宽高为300*300*600 mm;内缸由两部分组成:侧壁和底板,衔接结构如图2。模型室侧壁结构类似“互”字,底部板悬挂于侧壁,这样底板便可平整挂在侧壁上.侧壁和底板之间留有一定的间隙,确保底板可以自由向上移动。间隙的底部用无色透明软PVC进行“n”型密封,其对底板的上升影响较小 [8] 并且可以防水和留下空间供地板浮动。
为防止侧壁的上下浮动,通过使用刚性螺杆将侧壁牢固地连接到外缸上。同时内缸底部的支承和顶部的压重有效的避免了因内缸整体上升而对实验数据产生的影响。当地板所受到的浮力小于其压力时,内缸的地板便悬挂在模型房的侧壁上。当地板浮力大于其上的压力时,内缸地板就可以浮动。底板上左右各固定两个钢尺,底板的浮动将向上推动钢尺,并通过安装在一定距离外的水平仪测量比较两个钢尺,即可准确确定底板的垂直上升量。
因为内缸的侧壁是被固定的,所以只是其底部在饱和介质的浮力作用下浮动,由此内缸的偏移状态
及侧壁摩擦对试验的影响便消除。在浮动发生前,模型房的底板悬挂在侧壁上,底板和侧壁的相对位置由PVC固定。试验时,底板的初始高度保持不变,从而确保在改变地下水位时进行测试的结果较好。在观测方面,底板上的左右两个钢尺能尽可能的减小读数上的误差,而通过水准仪能清楚地观测到两观测尺的微小移动,并且能进行长时间的读数,以此来提高试验的准确性。
1-外缸;2-内缸;3-内缸底板;4-加重缸;5-水准尺;6-水位计;7-排水管;8-过滤鹅卵石;9-外缸支座;10-介质;11-侧壁固定杆;12-内缸底部支承;13-顶部盖板;14顶部压重。
Figure 1. Experimental model device
图1. 试验模型装置
Figure 2. Link mode between cylinder side wall and bottom plate in test model
图2. 试验模型内缸侧壁与底板之间的连接方式
2.2. 模型参数
首先对底板进行受力分析,结果如图3,根据力的平衡:
(1)
式中:α为扬压力;F为压重,N。
在纯水当中,底板所受的扬压力与其受静水压力相等即:
(2)
式中:h'为模型埋深水位,m。
将(2)带入(1)得:
(3)
假定浮动量在轻微增加的情况下是相同的,则底板的橡胶阻力也是相等的。在各压重F下进行试验,通过改变底板埋深即 ,使得底板达到相同的上浮量。因此得到:
(4)
式中:f是相同上浮量时PVC提供的阻力,N。
两式相减得:
(5)
测得底板与观测尺的重量总和得出G,底板的上浮量Δh取0.75 mm,采用砝码进行加重。进行4次加载,测得不同压重下,底板上浮相同量时所对应的水位高度。即可得出A;再将计算出的A值带入(3)式,计算出每级加重下的f值,最终得到表1。实验得到A = 0.0652 m2,上浮量为0.75 mm时的f = 38.51 N。
Figure 3. Plate stress analysis diagram
图3. 底板受力分析图
Table 1. The results of bottom-board area
表1. 底板面积实验结果
2.3. 影响试验精度的因素
经过理论分析,同时结合实验过程中的实际情况可知,实验精度主要受以下三方面的影响:存在浮起状态不稳定、存在观测误差、填土状态渐变。
浮起状态不稳定:模型在制作及安装过程中的条件限制使得模型室底部并非完全水平且固结程度不一致,受到浮力后,模型室的浮起实际上是不均匀的上浮甚至整体出现细微倾斜及转动,这将使得实测值出现偏差;解决方法:使用定位螺杆初步固定,在组装模型室底部的上浮部位时采用四个方向同时组装的方法,尽量使其粘接程度与受力情况保持一致。
存在观测误差:实验过程中的水位及上浮量均由毫米刻度尺测定,由于液面存在一定厚度且观测条件不能严格保证一致,故数据读取将存在不可避免的误差从而导致实测值的偏差;解决方法:一个观测位置固定一个观测人员,减少因人员差异而造成的误差,同时确定水位观测标准,以凹液面最低处作为读取值,减小液面厚度造成的读数影响。
填土状态渐变:地下水位从某一埋深下降一定距离,要经过一段较长时间之后才能达到稳定分布 [9] 。在试验过程中,自加水至液面平稳、填土达到饱和状态需要较长的时间,观测时填土状态是否稳定难以界定,故部分数据可能是在不稳定阶段采集,这也是实测值偏离理论值的重要原因之一;解决方法:加水后给予足够长的静置时间,一个状态多次观测,数据基本稳定后再采用。
2.4. 装置可行性验证
向容器中注入一定量的纯水,并使得h'为7、8、9、11、13、14 cm;改变底板加重,使得底板上浮量为0.5 mm,稳定后使用水准仪进行读数;计算所加砝码和量筒中水量的重量,得到F;通过公式:
(6)
(7)
计算出T'、T值;重复试验所得数据如表2所示。
从表2可以看出,在纯水时,内缸底板所受的实测浮力与通过阿基米德定律计算的理论浮力值基本一致,再对实测浮力与理论浮力进行分析,发现两者平均相差仅为0.45%,由此说明改装置可行性较高,其设计与制作是可行的,并且系统参数测量精确,所得数据有效性高。
Table 2. The results of feasibility verification
表2. 可行性验证实验结果
3. 实验测定
3.1. 砂土级配
由于试验要求结构模型与土样表面接触良好,对其表面的平整度有很高的要求。为了避免大颗粒砂粒对试验的影响,在试验前将所有的砂砾过筛除去大于10 mm砂砾。筛的剩余部分被用作土壤介质 [10] 。取500 g砂子做筛分试验,计算得出砂子细度模数:μ = 3.068。
3.2. 浮力测定
将该砂土填埋10、15及20 cm (对应高程即为30、35及40 cm),每次填埋采取分层填土的方法,保证土质的均质性,在完成填埋之后静置7天。
试验时,改变模型埋深水位h (8, 10, 12, 14 cm),以凹液面最低处作为读取值,减小液面厚度造成的读数影响,并给予足够长的静置时间,一个状态多次观测,数据基本稳定后再采用的方法。等待30分钟,待底板上浮完成后,箱底板加重,使上浮量达到0.75 mm,根据所得数据即可求出对应的实测浮力,通过h的多次改变得出对应数据,完成第一组实验之后改变土体埋深,进行多次重复试验得出实验数据表3如下。
Table 3. The results of buoyancy under different burial depth
表3. 不同埋深下浮力实验结果
4. 总结
本试验制作并改良完善了一套地下结构抗浮试验模型装置,可行性试验结果表明装置可行性高,试验准确性高。在试验时,发现侧壁受浮力作用会对实验结果产生较大影响,为保证底板上浮量所观测到的数据的精确性,应固定内缸上下位置,故采用下部支承,上部压重的装置。使得侧壁不随之发生移动从而影响试验的进行。在试验过程中发现,饱和砂土内各处水头始终相等,这样方便了水位高度的读取,同时使得实验的准确性更高。
试验结果如图4所示,各个埋深下实际的浮力T与水位h的比值曲线基本重合,而理论浮力与水位之比曲线要略高于实际比值,主要原因是试验材料存在一定上浮阻力。当装置部分或整体处于水中时,地下水会产生相应的浮力作用,并随着水位升高,结构所受浮力成正比增长。对比不同埋深,发现结构所受实测浮力与理论浮力的差值,随埋深的增大而增大。
Figure 4. Relationship between different burial depth and buoyancy
图4. 不同埋深情况与浮力的关系
基金项目
四川省教育厅(035Z1994);四川农业大学(04055870, 06509001, 04055535, 2018ZD01)。