1. 引言
随着我国东部老油田开发进入后期阶段,原油开采越来越困难,开采效率越来越低,特别是东部油区一些稠油油藏,原油具有高比重、高粘度、高饱和压力、低凝固点等“三高一低”的特征,开发难度增大。配聚注聚开发,成为提高原油开采效率最直接最有效的方式之一 [1]。而另一方面,采油作业区域所建的配注站和注入站,大多远离城市,基本上没有可用的清水市政供水管网,导致清水配聚与注聚开发难以实施;而拥有足量油田采出水却又无处可去,急需低耗高效油田采出水处理技术与工艺来解决配聚注聚的困境,实现采出水处理后达到配聚的水质要求。研究对石油采出水进行工艺处理,使其达到配聚用水的标准,对于配聚注聚开发提高石油采收率,提高石油开采经济效益具有十分重要的意义。此项研究成果不仅解决清水配聚用水难、用水贵的难题,同时也解决石油采出水去向的困境,很好地解决石油采出水无处可去而造成的环保问题。经过多方调研及多轮次的技术交流,多功能电消阳离子一体化水处理技术在处理配聚用污水方面,具有独特优势,该技术曾在冀东、辽河、长庆等油田应用 [2],能够满足胜利油田河口陈25北降粘复合驱先导试验所需的采出水配聚要求,达到石油经济开采、水源合理调配、环境友好协同的目标。
2. 陈25区块采出水现状
胜利油田是一个东部老油田,稠油油藏遍布,年均稠油产量达到数百万吨,并呈逐步上升趋势。为了提高稠油采收率,油田勘探开发研究院和各采油厂,对不同区块的配聚与注聚开发,进入深入的研究,确立许多配聚注聚开发的区块目标,其中河口采油厂陈25区块是其中最典型的一个 [3]。
陈25单元地层水以MgCl2型为主,原始地层水矿化度较低,平均为6266~11,400 mg/L。产出水矿化度较高,平均为10,291 mg/L。该区块设计注入井26口,其中转注井4口。设计日配注量2800 m3/d,平均单井日注108 m3/d,年注入速度0.08 PV。为减小层间差提高化学驱效果,共设计分层注聚井22口,通过配聚注聚,实现降粘复合均衡驱替,提高原油采收率,经预测提高采收率10.4%,预计累积增油68.3 × 104 t。
介于陈25区块附近没有可用清水的市政供水管网,以罐车拉运的方式运送清水配聚,成本太高,据初步测算估计,每方清水加拉运成本,超过30元,成本高昂。综合研究决定,采用采出水配制母液、采出水稀释注入,设计三段塞注入方式。研究表明,配注采出水水质标准控制指标分别为:含油量 ≤ 50 mg/L,悬浮物含量 ≤ 10 mg/L,COD ≤ 500 mg/L,溶解氧含量 = 0 mg/L,总铁含量 ≤ 0.5 mg/L,二价铁离子含量 ≤ 0.5 mg/L,硫化物含量 = 0 mg/L,硫酸盐还原细菌(SRB) = 0 个/mL。
陈25区块配聚水源来于附近的陈庄注水站,陈庄注水站外输水水质为含油量 ≤ 50 mg/L,悬浮物含量 ≤ 10 mg/L,COD ≤ 650 mg/L,溶解氧含量 ≤ 0.06 mg/L,总铁含量 ≤ 0.9 mg/L,二价铁离子含量 ≤ 0.8 mg/L,硫化物含量 ≤ 9 mg/L,硫酸盐还原细菌(SRB) ≤ 60 个/mL。除了含油量、悬浮物含量之外,其它影响污水配聚的指标均不达标。
清水配聚则无水源可用,拉运清水成本高昂;污水配聚量足则水质达不到标准,特别是污水中的二价铁离子Fe2+、硫离子S2−,SRB以及COD,是影响配聚粘度的重要因素,因而,引入多功能电消阳离子一体化污水处理技术,把油田采出水处理到满足配聚水标准,对于现场采用“全采出水配注技术”工艺,实现采出水配采出水稀,非常必要且势在必行 [4]。
3. 配聚采出水处理系统
3.1. 工艺流程
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Figure 1. Process flow chart of Chen 25 polymer wastewater treatment
图1. 陈25配聚污水处理工艺流程图
如图1所示,主体工艺流程:陈庄污水站来水首先进入缓冲水箱,在缓冲水箱进水管线添加除硫杀菌剂和压缩空气,水、气和药液在水箱内充分反应,将污水中的二价硫去除,二价铁氧化成三价铁,经过沉降分离处理后的污水通过提升泵提升,进入锰砂过滤器进行过滤,去除水中的总铁,处理后的达标水进入储水罐用于配聚。为保持水体的稳定性,在储水罐进口添加除硫增粘剂。
辅助工艺流程:
排污:锰砂过滤器、缓冲水箱排污进入污水回收池。
反洗:反冲洗水来源可利用经装置处理后的水,对锰砂过滤器进行反冲洗,反冲洗排污进入排污池。
3.2. 工艺原理
3.2.1. 缓冲水箱工作原理
依靠曝气将硫化物氧化为稳定态的硫单质,通过后续的过滤方法将其过滤去除,利用曝气将二价铁离子氧化为三价铁离子,将铁形成的胶体或絮体经后续过滤去除。辅以除硫杀菌剂,可以彻底去除水中的二价硫、二价铁和细菌,并降解污水中的COD,通过现场多次试验,合理的除硫杀菌剂加药浓度为30 mg/L。
3.2.2. 锰砂过滤器工作原理
锰砂过滤器工艺流程:曝气→接触氧化→吸附过滤→反洗
①曝气。根据水质情况采用压缩空气曝气方式,管道混合溶氧,稳定可靠。曝气法一方面是增加水中的溶解氧;二是驱除CO2,以提高水的pH值,使二价铁氧化成三价铁沉淀,然后再经过滤去除。②接触氧化。滤料采用天然锰砂滤料,其具有催化和过滤双层作用。天然锰砂的主要成分是二氧化锰(MnO2),它是将Fe2+氧化成Fe3+的良好催化剂。③吸附过滤。经锰砂滤层后去除Fe3+形成絮凝体(Fe(OH)3沉淀物。
锰砂除铁机理,除了依靠它自身的催化作用外,过滤时在锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜,能起催化作用。新生成的氧化铁作为活性滤膜物质,又参与新催化除铁过程,所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程 [5] [6]。
4. 现场运行效果
4.1. 硫化物处理效果
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Figure 2. Comparison of sulfide before and after produced water treatment system
图2. 采出水处理系统前后硫化物对比
表1及图2显示,在来水硫化物含量平均达到2.5 mg/L的条件下,出水硫化物未测出,硫化物去除率100%,采出水处理系统脱硫效果稳定显著,满足配聚原水无硫的要求。
4.2. 总铁处理效果
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Figure 3. Comparison of total iron before and after produced water treatment system
图3. 采出水处理系统前后总铁对比
表2及图3显示,在来水总铁离子平均含量0.47 mg/L条件下,出水总铁平均0.19 mg/L,总铁离子去除率平均达到59.67%,采出水处理系统除铁效果较为稳定显著,满足配聚原水对铁离子的限制要求。
4.3. 溶解氧处理效果
表3及图4显示,在来水溶解氧平均含量0.032 mg/L的条件下,出水溶解氧均未检出,溶解氧去除率100%,采出水处理系统除氧效果稳定,满足配聚原水对溶解氧的含量要求。
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Table 3. Dissolved oxygen detection data
表3. 溶解氧检测数据
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Figure 4. Comparison of dissolved oxygen before and after produced water treatment system
图4. 采出水处理系统前后溶解氧对比
4.4. COD处理效果
表4及图5显示,在来水COD平均含量639.8 mg/L的条件下,出水平均COD为151 mg/L,COD平均去除率76.39%,采出水处理系统除COD效果显著而稳定,满足配聚原水对COD限制要求所设定的条件。
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Figure 5. Comparison of COD before and after sewage treatment system
图5. 污水处理系统前后COD对比
4.5. 处理后采出水配聚效果
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Table 5. Laboratory data of Chen 25 Zhuju Station
表5. 陈25注聚站化验数据
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Figure 6. The effect diagram of concentration after produced water
图6. 采出水处后配聚浓度果图
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Figure 7. The effect diagram of cohesion after produced water
图7. 采出水处后配聚粘效果图
综合表5及图6、图7显示,经过研究把多功能电消阳离子一体化水处理技术应用于石油采出水处理,用处理后的达标水质进行配聚,经过实测,均达到单井井口聚合物溶液粘度 ≥ 30 mPa.s (浓度≥ 2000 PPm)的标准,达到有效配聚注聚开发的目标。
5. 结论、效益及改进措施
现场应用证明,陈25配聚采出水处理系统工艺简单,仅采用水箱 + 锰砂过滤两级处理,系统运行稳定可靠,脱硫、除铁、除氧、除COD等效果显著。
1) 处理后的采出水中硫化物、总铁、溶解氧和COD指标均满足配聚水水质要求。
2) 配聚后井口检测平均粘度为40.03 mPa.s,浓度为5000 PPm左右,达到设计标准(单井井口聚合物溶液粘度 ≥ 30 mPa.s,浓度 ≥ 2000 PPm),为胜利油田今后采出水配采出水稀处理方向提供了良好的借鉴。
3) 采出水配聚产生的效益也是相当的可观,陈25配聚污水项目的采出水处理成本为2.88元/立方米,而罐车拉动清水配聚的成本,约为30元/立方米左右,每日2800立方米的采出水量,每年能为该配聚项目节约成本近两千多万元;处理后的采出水配聚,提升陈25区块的油气采收率,预测提高采收率10.4%,预计累积增油68.3 × 104 t,综合效益明显。
此外,现场工艺仍然可以进一步优化:对水箱进行优化改造,将锰砂过滤器功能集成在水箱中,简化工艺流程,减少现场占地。